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2022-07-04
普羅生物
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在好氧條件下,氨氮經微生物的作用,氧化成硝酸鹽氮的過程,稱為硝化反應;它由兩個連續(xù)的生化反應組成:首先在亞硝酸菌的作用下,使氨氮轉化為亞硝酸鹽氮,接著亞硝酸鹽氮在硝酸菌的作用下,進一步轉化為硝酸鹽氮。亞硝酸菌和硝酸菌統稱為硝化菌,屬化能自養(yǎng)菌。
(1)溫度:溫度不但影響硝化菌的比增長速率,而且影響硝化菌的活性。溫度超過35℃,硝化反應速率降低;溫度低于15℃,硝化速率急劇下降,低于4℃時,硝化菌的活性基本停止。
(2)溶解氧:硝化菌為嚴格好氧菌,硝化反應必須在好氧條件下才能進行,一般要求好氧池末端DO要大于2mg/L。
(3)堿度和pH:硝化反應每氧化1g氨氮要消耗7.14g堿度(以CaCO3計),亞硝酸菌與硝酸菌對pH非常敏感,分別在7.0-7.8和7.7-8.1時活性最強,在實際生物處理過程中,硝化反應的適宜pH范圍要相對寬一些。
(4)C/N比:硝化菌的比增長速率比生物處理中的異養(yǎng)型微生物的比增長速率小一個數量級,因此C/N比也是影響生物硝化速率的重要因素。一般認為,BOD負荷小于0.15BOD5/(gMLSS.d)時,處理系統的硝化反應才能正常運行。
(5)有毒物質:某些有機物、重金屬、絡合離子以及游離氨、亞硝酸鹽氮在達到一定濃度時也會對硝化反應產生抑制作用。
北方某市政污水處理廠:該污水廠二期系統設計日處理污水20萬m3,自2021年11月中旬以來,系統硝化反應逐漸出現問題,好氧池出水氨氮數值持續(xù)在20mg/l左右,運行壓力極大。我司技術人員于2021年12月19日進廠,使用普羅倍活?硝化菌、促生劑、解毒劑三種產品,與業(yè)主密切配合,結合溶解氧、堿度、回流量調整等措施,在水溫只有12-13℃的情況下,實現了調試5天好氧池出水氨氮降低至5mg/L左右,10天降至1mg/L以下;并應業(yè)主要求,在系統硝化反應穩(wěn)定后繼續(xù)在現場對系統運行予以技術指導,贏得了客戶的充分信任和好評。
某鋼鐵焦化污水處理系統:由于前端蒸氨來水水質異常,導致生化系統三個系列均受到沖擊,硝化反應受抑制,系統出水氨氮上升趨勢明顯。我司技術人員在2021年12月底到達現場,進行現場勘查后出具調試方案,并確定了“單系列逐一恢復”的調試原則,配合現場工藝調整措施,實現了10-15天單系列硝化反應恢復(出水氨氮<5mg/L)并滿負荷穩(wěn)定運行。我司技術人員撤場后,繼續(xù)對現場運行進行技術指導,業(yè)主也給予了充分信任,再次采購普羅倍活?硝化菌。
某制藥企業(yè)(主要生產化學原料藥):在生產系統檢修期間,異常排污導致污水處理系統氨氮升高,業(yè)主采取了悶曝等措施,但沒有效果;由于面臨復產,需要快速恢復系統硝化能力。我司銷售與技術人員5月初應邀到現場進行勘察后,對調試思路、產品用量、現場配合措施等和業(yè)主進行了溝通并達成一致;公司生產和供應鏈部門啟動應急機制,以最快速度將普羅倍活?硝化菌運抵客戶現場。普羅技術人員在客戶的大力配合下,采取菌種擴培與直接投加相結合的方式,輔以現場工藝控制調整,污水處理系統硝化反應逐步恢復(出水氨氮<10mg/L,標準45mg/L),在客戶有計劃復產的過程中,做到了系統恢復與生產排水兩不誤;期間,普羅技術人員為了驗證調試參數,連續(xù)24小時在現場值守更是贏得了客戶的贊譽。
業(yè)主投加普羅倍活?硝化菌
某光電科技有限公司:該公司有多個廠區(qū)多套污水處理系統,普羅生物第一次與該公司合作,承擔了其中一套污水處理系統硝化能力恢復的任務。該系統由于運行負荷升高,生化系統受到沖擊,硝化反應減弱,導致出水氨氮升高。經2次到現場勘察后,普羅生物技術人員制訂了調試方案并得到了業(yè)主認可,5月下旬進廠開始進行系統硝化能力恢復調試。投加普羅倍活?硝化菌5天后,系統硝化反應逐步建立并呈快速恢復狀態(tài),使用產品第7天,系統出水氨氮已經由調試前的>110mg/L降低至<10mg/L,第10天后,在滿負荷運行的狀態(tài)下,出水氨氮穩(wěn)定在5mg/L,遠低于45mg/L的排放標準。客戶對調試結果、普羅技術人員的服務非常滿意,后續(xù)將在其他污水系統項目上繼續(xù)與我司合作。
某煉化企業(yè):該企業(yè)為大型石油煉化企業(yè),其化工污水處理裝置由于受到高負荷沖擊,AO工藝段和BAF工藝段的硝化反應不同程度受到削弱,其中BAF池(4個系列)完全無硝化反應。與業(yè)主溝通后,確定先對4列BAF池的C列進行調試。普羅技術人員采取少量悶曝、間歇進水、提升負荷與倍活?硝化菌和解毒劑配合投加使用的調試措施,調試7天后C列出水氨氮為3.6mg/L(標準為8mg/L)。普羅倍活?硝化菌不僅在一般活性污泥工藝中效果顯著,在掛膜量少的BAF池也取得了不錯效果。